系統調試系統安裝完畢后,上電作如下調試:置控制柜面板上遠方/就地開(kāi)關(guān)為就地,通過(guò)控制柜面板可現場(chǎng)實(shí)現疏水泵的啟停;工/變頻切換;甲、乙泵聯(lián)鎖。各種設備狀態(tài)指示正確。置控制柜面板上遠方/就地開(kāi)關(guān)為遠方,聯(lián)鎖切換開(kāi)關(guān),實(shí)現DCS遠方控制。DCS系統能控制疏水泵的啟停,甲、乙泵的聯(lián)鎖,手/自動(dòng)的切換。操作到位,動(dòng)作正確。DCS手/自動(dòng)切換為自動(dòng),系統自動(dòng)調節水位,水位在設定值 20~-20mm內變化。聯(lián)鎖投入后,當水位發(fā)出高信號報警,聯(lián)鎖備用泵,兩泵同時(shí)運行;當水位降至低信號報警,聯(lián)鎖泵停運。疏水泵工頻運行時(shí),只有過(guò)熱保護接點(diǎn)閉合才會(huì )發(fā)出故障信號聯(lián)動(dòng)備用泵?! ≡O備改進(jìn)及在實(shí)際運行中的情況上述分析可見(jiàn),功率調節的響應速度,與功率給定信號的輸入點(diǎn)的選擇密切相關(guān)。機組運行時(shí)的實(shí)際功率給定信號不是一個(gè)階躍信號,而是一個(gè)斜坡信號,正前向傳遞函數中有一個(gè)積分時(shí)間常數,使得實(shí)際影響落后于上述的分析情況,因此實(shí)際上的輸出與理想中的情況有一定的出入,但是影響不大?! 「鶕鲜龅睦碚摲治?,在JCST-200-40型調速器的控制回路中,合理選擇功率給定輸入點(diǎn),改變功率給定信號的輸入位置,將取自接力器反饋改為反饋差值信號?;芈犯木€(xiàn)后,對調速器裝置進(jìn)行了PID特性試驗和功率響應特性試驗,將實(shí)驗記錄與原來(lái)裝置有關(guān)的試驗記錄進(jìn)行比較,結果為:經(jīng)改進(jìn)后的調速器,調速器的調節規律與原調速器的調節規律相同。其功率調節的響應時(shí)間,由原來(lái)的54s減少到13.4s,近似為原來(lái)時(shí)間的四分之一。原接線(xiàn)形式改進(jìn)后接線(xiàn)形式調速器功率給定信號改變后,在實(shí)際的運行中,具有原來(lái)裝置所具有的一切調節特性,不僅提高調速器的響應速度,解決了負荷調整困難的問(wèn)題,同時(shí)滿(mǎn)足機組自動(dòng)調節的需要。欠壓、短路、缺相等多種保護功能,提高了設備安全系數,調節精度高。既能就地自動(dòng)控制,又可與4號機NET-WORK-6000分散控制系統連接,實(shí)現遠方操作及監控。設備簡(jiǎn)潔,維護工作量少?! 「脑旌蟮慕?jīng)濟效益4號機組2號低加變頻調速系統的改造,使得水位控制簡(jiǎn)單、方便、運行可靠,調節品質(zhì)好,各項技術(shù)指標達到了較高水平,滿(mǎn)足現場(chǎng)實(shí)際需要,既解決了生產(chǎn)難題,又取得了很好的經(jīng)濟效益。經(jīng)濟運行、安全可靠。由于采用變頻技術(shù)直接控制低加水位,自動(dòng)性能良好,水位穩定,有利于提高真空和熱效率。降低廠(chǎng)用電。由于消除了機械截流及磨損,有著(zhù)非常明顯的節能效果,大大降低了耗電量。正常運行時(shí),疏水泵電流降低了20A左右。減少維護量和維護費用。由于減少了機械磨損、發(fā)熱、泵葉片汽蝕及管道裂紋等,減少了機械維護。電機軟啟動(dòng),對電氣維護也很有利??刂葡到y的完善、穩定,使熱工維護工作也相應減少。由于操作方式的簡(jiǎn)化和水位穩定,減輕了運行人員的勞動(dòng)強度,深得運行人員的歡迎。聲明:本文為轉載類(lèi)文章,如涉及版權問(wèn)題,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(QQ: 229085487),不便之處,敬請諒解!